AGC功能在華能德州電廠的應(yīng)用
點擊次數(shù):3997 更新時間:2011-08-18
1.前言
1997年11月,我們接到山東省電力工業(yè)局“魯電調(diào)(1997)389號”文件,要求山東電網(wǎng)各大電廠制定出投入AGC(Automatic Generation Control,自動發(fā)電控制)功能的計劃,并在兩年內(nèi)實現(xiàn)。
我們接到文件后,感到壓力很大。當(dāng)時,我廠熱控設(shè)備先天不足,存在很多難以消除的缺陷,比如,汽機是東方汽輪機廠生產(chǎn)的D42型機,汽機控制系統(tǒng)是上海新華公司生產(chǎn)的DEH-Ⅲ型(電液并存型中壓抗燃油系統(tǒng))。國內(nèi)此類型的DEH系統(tǒng)無一套能投入正常運行,山東電網(wǎng)有七臺300MW機組用此類控制系統(tǒng),其中我廠占四臺。將DEH改造成純電調(diào)高壓抗燃油系統(tǒng)的方案還存有疑慮,且沒有300MW機組改造成功的先例。一旦改造失敗,后果不堪設(shè)想。CCS、FSSS、DAS等系統(tǒng)都是由不同廠家配套的已經(jīng)落伍的設(shè)備,存在故障率高、備件難買、數(shù)據(jù)不共享、新功能無法實現(xiàn)等缺陷。
由于DEH及CCS部分子系統(tǒng)不能投入自動,所以CCS的協(xié)調(diào)控制功能無法實現(xiàn),要實現(xiàn)AGC功能是不可能的。因此,必須對熱控系統(tǒng)進行*改造,這既是企業(yè)自身發(fā)展的需要,也是電網(wǎng)發(fā)展的需要。
2.方案論證及前期準(zhǔn)備
*,AGC是指根據(jù)電網(wǎng)負(fù)荷指令控制發(fā)電機功率的自動控制系統(tǒng),是當(dāng)今電力生產(chǎn)自動化水平的zui高境界。若發(fā)電機組能長期可靠地在AGC方式下運行,不僅說明這臺機組可控性能好、自動化水平高,而且,標(biāo)志著這個企業(yè)管理水平高、職工技術(shù)水平高。
實現(xiàn)AGC功能絕不是一件簡單的事情,不是做一下表面文章就可以達(dá)到的。必須做大量的扎實、細(xì)致的工作。
1998年初,我廠將DEH、CCS等主要熱控系統(tǒng)改造列入當(dāng)年的重點技改項目,2月下旬,即派出科技副總帶領(lǐng)有關(guān)技術(shù)人員去湖北省荊門熱電廠收資、調(diào)研,對其#5機組(200MW)由純液調(diào)改為純電調(diào)的情況進行了詳細(xì)地了解,并寫出可行性報告。
3、4月份,結(jié)合CCS改造,邀請西安熱工研究院和山東電力工程咨詢院協(xié)助我廠對熱控系統(tǒng)改造方案進行宏觀論證,同時與新華公司和上海??怂共_有限公司就DEH、CCS改造進行了探討。由于??怂共_公司生產(chǎn)的DEH系統(tǒng)在國內(nèi)無應(yīng)用實例,zui后確定使用新華公司DEH-ⅢA純電調(diào)高壓抗燃油控制系統(tǒng)和XDPS-400分散控制系統(tǒng)(DCS)對我廠熱控系統(tǒng)進行改造。
5月份,我廠成立了熱控設(shè)備改造領(lǐng)導(dǎo)小組,并挑選技術(shù)尖子組成了工作小組,著手對#1機組熱控系統(tǒng)實際情況摸底、排查,研究對策,制定方案。在大修前的五個月里,僅DEH改造就分別在東汽、電廠和新華公司召開了三次技術(shù)聯(lián)絡(luò)會,解決了大量技術(shù)難題。選派12名運行和檢修人員赴制造廠參加培訓(xùn)和監(jiān)造,及早消化技術(shù)資料。
進入10月份以后,領(lǐng)導(dǎo)小組每周舉行一次改造協(xié)調(diào)會,將存在的問題及限期整改意見寫入會議紀(jì)要,由生產(chǎn)技術(shù)部門監(jiān)督執(zhí)行。10月底,#1機組大修準(zhǔn)備工作基本結(jié)束,大修項目計劃表、網(wǎng)絡(luò)圖、安全技術(shù)措施、調(diào)試措施、圖紙資料等技術(shù)文件都下發(fā)至有關(guān)班組,只待設(shè)備出廠驗收。
3.方案實施
1998年12月5日至1999年2月4日和1999年6月14日至8月12日,華能德州電廠#1、2機組分別進行了大修,兩次大修改造范圍基本一樣,大修中應(yīng)用新華公司提供的XDPS-400系統(tǒng)將原獨立的幾套控制系統(tǒng)改造為具有五個子系統(tǒng)的較完整的DCS(包括CCS、DAS、DEH、MEH、BPC)。實現(xiàn)了分散控制、數(shù)據(jù)共享,完成了熱控系統(tǒng)的升級改造.改造后的DCS系統(tǒng)共設(shè)有MMI(人機接口站)10套,其中工程師站3套,歷史數(shù)據(jù)站1套,操作員站6套。
下面圍繞AGC功能的投入,重點介紹自動控制系統(tǒng)的改造情況:
3.1DEH、MEH、BPS改造:
DEH、MEH和BPS三套系統(tǒng)選用了新華公司生產(chǎn)的DEH-ⅢA、MEH-ⅢA和BPS-I型控制系統(tǒng)(液壓系統(tǒng)使用同一套EH油站),實現(xiàn)了汽機島控制系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)一體化,開創(chuàng)了國產(chǎn)300MW機組汽機島一體化改造的先河。
使用DEH-ⅢA取代原簡易DEH-Ⅲ系統(tǒng),即高壓純電調(diào)抗燃油控制系統(tǒng)取代原來電液并存中壓抗燃油系統(tǒng),并增加ATC功能。新系統(tǒng)有五只機柜,兩對DPU,一對用于基本控制,一對用于ATC計算。與MEH、旁路系統(tǒng)公用工程師站1套。
使用MEH&BPC取代原新華公司MEH-Ⅰ和歐陸公司的旁路系統(tǒng)。MEH&BPC系統(tǒng)共有2個機柜、2對DPU控制,一對用于A小機,另一對用于B小機及旁路控制系統(tǒng)。改造后,各項技術(shù)指標(biāo)和控制功能均達(dá)到要求。
3.2CCS改造
?。#?、2機組原CCS為SPEC200MICRO組裝式控制儀表,經(jīng)過近8年的運行,設(shè)備存在較多難以消除的缺陷,其功能也比較落后,在組成較為復(fù)雜的系統(tǒng)時已感到困難,再加上執(zhí)行機構(gòu)、閥門等方面原因,協(xié)調(diào)系統(tǒng)一直未能投入,自動投入率不高。
根據(jù)機組實際情況,對原系統(tǒng)組態(tài)進行了修改。機組主控制系統(tǒng)作為整個機組控制的核心,它接受外部負(fù)荷指令、頻差信號、壓力信號和機組運行狀態(tài)信號,根據(jù)機組運行狀態(tài)和調(diào)節(jié)任務(wù),對負(fù)荷指令進行處理,并選擇相應(yīng)的運行方式,使之與機組的運行狀態(tài)和負(fù)荷能力相適應(yīng),協(xié)調(diào)機爐負(fù)荷,并進一步發(fā)出機爐協(xié)調(diào)動作的指令,即汽機指令送往汽機DEH,鍋爐指令送往鍋爐燃燒系統(tǒng),來實現(xiàn)機組負(fù)荷控制、頻率控制和壓力控制。其主要功能有∶
?。?)機組負(fù)荷指令形成
?。?)機組邏輯保護
?。?)機組各種運行方式的選擇和切換
燃燒控制系統(tǒng)是主控系統(tǒng)的子系統(tǒng)。它接受主控系統(tǒng)發(fā)出的鍋爐指令,完成對鍋爐負(fù)荷的控制。
燃燒控制系統(tǒng)包括燃料控制系統(tǒng)、送風(fēng)控制系統(tǒng)和引風(fēng)控制系統(tǒng)。分別以給粉機轉(zhuǎn)速、送風(fēng)機動葉和引風(fēng)機入口擋板為控制手段來實現(xiàn)對鍋爐燃燒量、總風(fēng)量和爐膛壓力的控制。
燃料控制系統(tǒng)中,燃料量的測量采用熱量信號,給粉機轉(zhuǎn)速信號僅作為偏差監(jiān)視。
此系統(tǒng)中,由于原控制方案的不盡合理,在自動投入后,效果不好,加之滑差電機可靠性太差,在投切給粉機等變工況下,汽壓變化較大。改造后的燃燒控制系統(tǒng)在控制策略和實施方案上均有重大改進,在自動狀態(tài)下根據(jù)負(fù)荷的變化,按照一定規(guī)律可以實現(xiàn)單臺給粉機及二次小風(fēng)門的切投和操作,使鍋爐燃燒達(dá)到*狀態(tài),減少鍋爐爆燃和滅火等事故的發(fā)生,達(dá)到降低煤耗、提高經(jīng)濟效益的目的。
送風(fēng)控制系統(tǒng)中,風(fēng)量測量采用了溫度校正以減少測量誤差,通過氧量控制回路對實現(xiàn)總風(fēng)量加以校正,來實現(xiàn)*空氣過量系數(shù)燃燒。原系統(tǒng)中,由于風(fēng)量、氧量信號測量不準(zhǔn)確,執(zhí)行機構(gòu)調(diào)節(jié)特性不好等原因,自動一直未能投入。
引風(fēng)控制系統(tǒng)中,采用三臺變送器選中進行爐膛壓力測量,采用風(fēng)量信號對引風(fēng)機進行前饋控制。
?。#掣呒铀豢刂频?1套系統(tǒng),原設(shè)計為基地調(diào)節(jié)儀調(diào)節(jié)。由于信號脈沖管路太長,在信號傳輸過程發(fā)生相移和時滯現(xiàn)象,造成自動投入一直不好。進入DCS變?yōu)殡娦盘柨刂?,解決了這一難題。
3.3就地設(shè)備改造
原風(fēng)量測量裝置采用機翼式,用于測量二次風(fēng)、一次風(fēng)及磨熱風(fēng)流量。該測量裝置易堵、測量不準(zhǔn),一直是困擾我們不能投送風(fēng)自動的難題。風(fēng)量信號的準(zhǔn)確性、快速性,直接影響自動系統(tǒng)的可靠投入。此次大修,我們經(jīng)收資調(diào)研,選用山東電力研究院設(shè)計制造的雙文丘利管式風(fēng)量測量裝置。改造后測量精度提高,易堵現(xiàn)象明顯改觀,將送風(fēng)自動投入。
給粉機轉(zhuǎn)速控制原設(shè)計采用滑差電機控制,每臺給粉機配一臺滑差控制器,每層配一個操作器。因滑差控制器質(zhì)量低,性能差,控制效果很差,造成給粉機轉(zhuǎn)速波動大,加上給粉機下粉不均勻,使鍋爐燃燒調(diào)節(jié)效果不佳,汽壓波動較大,影響機組的安全穩(wěn)定運行。此次大修我們將20臺給粉機由滑差電機控制改為變頻控制。改造后,調(diào)速精度高,速度快,調(diào)速特性大大提高,并且每臺給粉機可根據(jù)不同情況單獨加偏置,以適應(yīng)不同給粉管對不同風(fēng)速的要求,加以適當(dāng)周界風(fēng)配比,使鍋爐燃燒工況大大改觀,汽壓調(diào)節(jié)響應(yīng)迅速,汽壓波動很小,為機組穩(wěn)定經(jīng)濟運行打下了良好的基礎(chǔ)。
原二次風(fēng)門執(zhí)行器為國產(chǎn)ZWK-1型氣動執(zhí)行器。采取分層控制,每層配一個Fisher640電/氣轉(zhuǎn)換器。由于氣動執(zhí)行器質(zhì)量欠佳,爐四角保溫效果差,造成氣缸密封圈因過熱損壞,氣缸漏氣嚴(yán)重,執(zhí)行器經(jīng)常拒動,以至輔助風(fēng)、周界風(fēng)、過然風(fēng)控制系統(tǒng)不能投入自動,或雖能投入但調(diào)節(jié)效果很差,影響機組的經(jīng)濟運行。此次大修,我們采用北京科建公司提供的進口氣動執(zhí)行器,將52臺風(fēng)門改為可單個調(diào)節(jié),并且所有信號、氣源管路重新用不銹鋼管配置,改造后,執(zhí)行器動作靈活可靠,可控性大大增強,自動調(diào)節(jié)效果有很大提高。由于風(fēng)煤比合適,鍋爐燃燒充分,使機組經(jīng)濟性能有進一步提高。
4.AGC功能的實現(xiàn)
AGC功能,簡言之,即是協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)直接接受電網(wǎng)調(diào)度中心控制計算機發(fā)出的負(fù)荷指令信號來調(diào)節(jié)發(fā)電機組的負(fù)荷,確保電網(wǎng)安全、經(jīng)濟運行。
機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)由負(fù)荷管理中心(主畫面)和機爐控制系統(tǒng)兩部分組成。
4.1負(fù)荷管理中心包括負(fù)荷指令的形成、運行方式選擇和汽壓指令形成。
4.1.1負(fù)荷指令的形成:
負(fù)荷指令一般由運行人員給定,當(dāng)實現(xiàn)AGC時,由電網(wǎng)調(diào)度中心直接發(fā)出,如果參加一次調(diào)頻時,頻率偏差信號作為分量加入到負(fù)荷指令中去。
當(dāng)發(fā)生RB時,負(fù)荷指令由RB功能送出,根據(jù)不同的事故,發(fā)出不同的降負(fù)荷速度和指令。發(fā)出的負(fù)荷指令受到大小值的限制,使負(fù)荷指令在機組允許范圍之內(nèi),并通過負(fù)荷變化速率限制。定壓和滑壓(變壓)兩種運行方式速率是不同的,前者為5MW/min,后者為4MW/min。
負(fù)荷系統(tǒng)手動時,負(fù)荷變化速率不限制,在發(fā)生迫升時,通不過降負(fù)荷指令,但手動操作可以降。
當(dāng)發(fā)生迫升或迫降時,對zui終負(fù)荷指令進行增、減修正,以適應(yīng)燃燒系統(tǒng)狀態(tài)。
為了方便運行,在負(fù)荷自動時,負(fù)荷指令跟蹤實際負(fù)荷指令,在滑壓運行時,負(fù)荷指令轉(zhuǎn)換成滑壓的壓力設(shè)定值,此設(shè)定值運行人員可以通過偏置加以修正。
4.1.2運行方式選擇:
以主次來分,有爐跟蹤、機跟蹤兩種。
從汽壓參數(shù)來分,有定壓、滑壓兩種。
從上面兩種方式綜合和實用的角度分類,共有:
?。?)爐跟機定壓協(xié)調(diào)系統(tǒng)
?。?)爐跟機滑壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
(3)機跟爐滑壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
?。?)爐調(diào)定壓協(xié)調(diào)系統(tǒng)
(5)機調(diào)定壓系統(tǒng)
共五種方式,根據(jù)機組狀態(tài)運行人員,可自由選擇。
一般來講,多選擇(1)、(2)方式,機或爐不正常時可選(4)或(5)運行方式。
4.1.3汽壓指令的形式
定壓運行時,由運行人員設(shè)定?;瑝簳r,用負(fù)荷設(shè)定值間接設(shè)定,滑壓曲線按定-滑-定方式運行。
4.2機爐控制系統(tǒng)
4.2.1爐跟機協(xié)調(diào)系統(tǒng)
?。?)負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)
負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)為常規(guī)的系統(tǒng),功率偏差通過DEH調(diào)節(jié)汽機進汽量,從而達(dá)到調(diào)整發(fā)電機負(fù)荷的目的。
?。?)汽壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
燃燒調(diào)整汽壓。這里不是直接調(diào)整汽壓,而是采用了直接能量平衡法調(diào)整汽壓。
定滑壓運行方式區(qū)別僅在于汽壓定值為常數(shù)還是按一定規(guī)律變化。
4.2.2機跟爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)
(1)汽壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
這里是用汽機調(diào)節(jié)門開度調(diào)節(jié)汽壓。由于此通道慣性小,調(diào)節(jié)品質(zhì)很好。
?。?)負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)
負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)仍用原熱量信號,而將設(shè)定值轉(zhuǎn)換成熱量信號設(shè)定值,能夠較快地調(diào)整機組負(fù)荷。由于冷凝器真空的變化等原因,會使負(fù)荷指令與熱量信號關(guān)系不是一成不變的,即僅靠上一措施不能保證負(fù)荷為設(shè)定值,為此,又串聯(lián)了負(fù)荷控制主回路。
5.性能評價
DEH改造后,實現(xiàn)了ATC方式開機,并做了閥門流量特性試驗,優(yōu)化了調(diào)門重疊度,這在國內(nèi)DEH改造中都是的。改造后的機組如期投入運行,各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到新機投產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。DEH的轉(zhuǎn)速控制、負(fù)荷控制、OPC、AST等基本功能都很正常。DEH改造中解決了#1、機組長期存在的調(diào)門不嚴(yán)的重大隱患。提高了機組的安全性、可靠性。DEH改造后顯著減小了調(diào)門前后的壓降,汽機熱耗下降,同時為實現(xiàn)協(xié)調(diào)控制及AGC控制奠定了堅實的基礎(chǔ)。
CCS改造后,協(xié)調(diào)系統(tǒng)和優(yōu)化燃燒系統(tǒng)先后投入了正常運行,AGC投入成功。自動投入率由改造前的86.49%提高到目前的,自動調(diào)節(jié)特性大大優(yōu)于手動操作,減輕了運行人員的勞動強度,實現(xiàn)了減人增效。AGC功能的應(yīng)用,不但提高了機組快速適應(yīng)電網(wǎng)對負(fù)荷的調(diào)度,滿足*調(diào)度和調(diào)頻的要求,而且,機組的安全性和經(jīng)濟性大大提高。
1997年11月,我們接到山東省電力工業(yè)局“魯電調(diào)(1997)389號”文件,要求山東電網(wǎng)各大電廠制定出投入AGC(Automatic Generation Control,自動發(fā)電控制)功能的計劃,并在兩年內(nèi)實現(xiàn)。
我們接到文件后,感到壓力很大。當(dāng)時,我廠熱控設(shè)備先天不足,存在很多難以消除的缺陷,比如,汽機是東方汽輪機廠生產(chǎn)的D42型機,汽機控制系統(tǒng)是上海新華公司生產(chǎn)的DEH-Ⅲ型(電液并存型中壓抗燃油系統(tǒng))。國內(nèi)此類型的DEH系統(tǒng)無一套能投入正常運行,山東電網(wǎng)有七臺300MW機組用此類控制系統(tǒng),其中我廠占四臺。將DEH改造成純電調(diào)高壓抗燃油系統(tǒng)的方案還存有疑慮,且沒有300MW機組改造成功的先例。一旦改造失敗,后果不堪設(shè)想。CCS、FSSS、DAS等系統(tǒng)都是由不同廠家配套的已經(jīng)落伍的設(shè)備,存在故障率高、備件難買、數(shù)據(jù)不共享、新功能無法實現(xiàn)等缺陷。
由于DEH及CCS部分子系統(tǒng)不能投入自動,所以CCS的協(xié)調(diào)控制功能無法實現(xiàn),要實現(xiàn)AGC功能是不可能的。因此,必須對熱控系統(tǒng)進行*改造,這既是企業(yè)自身發(fā)展的需要,也是電網(wǎng)發(fā)展的需要。
2.方案論證及前期準(zhǔn)備
*,AGC是指根據(jù)電網(wǎng)負(fù)荷指令控制發(fā)電機功率的自動控制系統(tǒng),是當(dāng)今電力生產(chǎn)自動化水平的zui高境界。若發(fā)電機組能長期可靠地在AGC方式下運行,不僅說明這臺機組可控性能好、自動化水平高,而且,標(biāo)志著這個企業(yè)管理水平高、職工技術(shù)水平高。
實現(xiàn)AGC功能絕不是一件簡單的事情,不是做一下表面文章就可以達(dá)到的。必須做大量的扎實、細(xì)致的工作。
1998年初,我廠將DEH、CCS等主要熱控系統(tǒng)改造列入當(dāng)年的重點技改項目,2月下旬,即派出科技副總帶領(lǐng)有關(guān)技術(shù)人員去湖北省荊門熱電廠收資、調(diào)研,對其#5機組(200MW)由純液調(diào)改為純電調(diào)的情況進行了詳細(xì)地了解,并寫出可行性報告。
3、4月份,結(jié)合CCS改造,邀請西安熱工研究院和山東電力工程咨詢院協(xié)助我廠對熱控系統(tǒng)改造方案進行宏觀論證,同時與新華公司和上海??怂共_有限公司就DEH、CCS改造進行了探討。由于??怂共_公司生產(chǎn)的DEH系統(tǒng)在國內(nèi)無應(yīng)用實例,zui后確定使用新華公司DEH-ⅢA純電調(diào)高壓抗燃油控制系統(tǒng)和XDPS-400分散控制系統(tǒng)(DCS)對我廠熱控系統(tǒng)進行改造。
5月份,我廠成立了熱控設(shè)備改造領(lǐng)導(dǎo)小組,并挑選技術(shù)尖子組成了工作小組,著手對#1機組熱控系統(tǒng)實際情況摸底、排查,研究對策,制定方案。在大修前的五個月里,僅DEH改造就分別在東汽、電廠和新華公司召開了三次技術(shù)聯(lián)絡(luò)會,解決了大量技術(shù)難題。選派12名運行和檢修人員赴制造廠參加培訓(xùn)和監(jiān)造,及早消化技術(shù)資料。
進入10月份以后,領(lǐng)導(dǎo)小組每周舉行一次改造協(xié)調(diào)會,將存在的問題及限期整改意見寫入會議紀(jì)要,由生產(chǎn)技術(shù)部門監(jiān)督執(zhí)行。10月底,#1機組大修準(zhǔn)備工作基本結(jié)束,大修項目計劃表、網(wǎng)絡(luò)圖、安全技術(shù)措施、調(diào)試措施、圖紙資料等技術(shù)文件都下發(fā)至有關(guān)班組,只待設(shè)備出廠驗收。
3.方案實施
1998年12月5日至1999年2月4日和1999年6月14日至8月12日,華能德州電廠#1、2機組分別進行了大修,兩次大修改造范圍基本一樣,大修中應(yīng)用新華公司提供的XDPS-400系統(tǒng)將原獨立的幾套控制系統(tǒng)改造為具有五個子系統(tǒng)的較完整的DCS(包括CCS、DAS、DEH、MEH、BPC)。實現(xiàn)了分散控制、數(shù)據(jù)共享,完成了熱控系統(tǒng)的升級改造.改造后的DCS系統(tǒng)共設(shè)有MMI(人機接口站)10套,其中工程師站3套,歷史數(shù)據(jù)站1套,操作員站6套。
下面圍繞AGC功能的投入,重點介紹自動控制系統(tǒng)的改造情況:
3.1DEH、MEH、BPS改造:
DEH、MEH和BPS三套系統(tǒng)選用了新華公司生產(chǎn)的DEH-ⅢA、MEH-ⅢA和BPS-I型控制系統(tǒng)(液壓系統(tǒng)使用同一套EH油站),實現(xiàn)了汽機島控制系統(tǒng)和液壓系統(tǒng)一體化,開創(chuàng)了國產(chǎn)300MW機組汽機島一體化改造的先河。
使用DEH-ⅢA取代原簡易DEH-Ⅲ系統(tǒng),即高壓純電調(diào)抗燃油控制系統(tǒng)取代原來電液并存中壓抗燃油系統(tǒng),并增加ATC功能。新系統(tǒng)有五只機柜,兩對DPU,一對用于基本控制,一對用于ATC計算。與MEH、旁路系統(tǒng)公用工程師站1套。
使用MEH&BPC取代原新華公司MEH-Ⅰ和歐陸公司的旁路系統(tǒng)。MEH&BPC系統(tǒng)共有2個機柜、2對DPU控制,一對用于A小機,另一對用于B小機及旁路控制系統(tǒng)。改造后,各項技術(shù)指標(biāo)和控制功能均達(dá)到要求。
3.2CCS改造
?。#?、2機組原CCS為SPEC200MICRO組裝式控制儀表,經(jīng)過近8年的運行,設(shè)備存在較多難以消除的缺陷,其功能也比較落后,在組成較為復(fù)雜的系統(tǒng)時已感到困難,再加上執(zhí)行機構(gòu)、閥門等方面原因,協(xié)調(diào)系統(tǒng)一直未能投入,自動投入率不高。
根據(jù)機組實際情況,對原系統(tǒng)組態(tài)進行了修改。機組主控制系統(tǒng)作為整個機組控制的核心,它接受外部負(fù)荷指令、頻差信號、壓力信號和機組運行狀態(tài)信號,根據(jù)機組運行狀態(tài)和調(diào)節(jié)任務(wù),對負(fù)荷指令進行處理,并選擇相應(yīng)的運行方式,使之與機組的運行狀態(tài)和負(fù)荷能力相適應(yīng),協(xié)調(diào)機爐負(fù)荷,并進一步發(fā)出機爐協(xié)調(diào)動作的指令,即汽機指令送往汽機DEH,鍋爐指令送往鍋爐燃燒系統(tǒng),來實現(xiàn)機組負(fù)荷控制、頻率控制和壓力控制。其主要功能有∶
?。?)機組負(fù)荷指令形成
?。?)機組邏輯保護
?。?)機組各種運行方式的選擇和切換
燃燒控制系統(tǒng)是主控系統(tǒng)的子系統(tǒng)。它接受主控系統(tǒng)發(fā)出的鍋爐指令,完成對鍋爐負(fù)荷的控制。
燃燒控制系統(tǒng)包括燃料控制系統(tǒng)、送風(fēng)控制系統(tǒng)和引風(fēng)控制系統(tǒng)。分別以給粉機轉(zhuǎn)速、送風(fēng)機動葉和引風(fēng)機入口擋板為控制手段來實現(xiàn)對鍋爐燃燒量、總風(fēng)量和爐膛壓力的控制。
燃料控制系統(tǒng)中,燃料量的測量采用熱量信號,給粉機轉(zhuǎn)速信號僅作為偏差監(jiān)視。
此系統(tǒng)中,由于原控制方案的不盡合理,在自動投入后,效果不好,加之滑差電機可靠性太差,在投切給粉機等變工況下,汽壓變化較大。改造后的燃燒控制系統(tǒng)在控制策略和實施方案上均有重大改進,在自動狀態(tài)下根據(jù)負(fù)荷的變化,按照一定規(guī)律可以實現(xiàn)單臺給粉機及二次小風(fēng)門的切投和操作,使鍋爐燃燒達(dá)到*狀態(tài),減少鍋爐爆燃和滅火等事故的發(fā)生,達(dá)到降低煤耗、提高經(jīng)濟效益的目的。
送風(fēng)控制系統(tǒng)中,風(fēng)量測量采用了溫度校正以減少測量誤差,通過氧量控制回路對實現(xiàn)總風(fēng)量加以校正,來實現(xiàn)*空氣過量系數(shù)燃燒。原系統(tǒng)中,由于風(fēng)量、氧量信號測量不準(zhǔn)確,執(zhí)行機構(gòu)調(diào)節(jié)特性不好等原因,自動一直未能投入。
引風(fēng)控制系統(tǒng)中,采用三臺變送器選中進行爐膛壓力測量,采用風(fēng)量信號對引風(fēng)機進行前饋控制。
?。#掣呒铀豢刂频?1套系統(tǒng),原設(shè)計為基地調(diào)節(jié)儀調(diào)節(jié)。由于信號脈沖管路太長,在信號傳輸過程發(fā)生相移和時滯現(xiàn)象,造成自動投入一直不好。進入DCS變?yōu)殡娦盘柨刂?,解決了這一難題。
3.3就地設(shè)備改造
原風(fēng)量測量裝置采用機翼式,用于測量二次風(fēng)、一次風(fēng)及磨熱風(fēng)流量。該測量裝置易堵、測量不準(zhǔn),一直是困擾我們不能投送風(fēng)自動的難題。風(fēng)量信號的準(zhǔn)確性、快速性,直接影響自動系統(tǒng)的可靠投入。此次大修,我們經(jīng)收資調(diào)研,選用山東電力研究院設(shè)計制造的雙文丘利管式風(fēng)量測量裝置。改造后測量精度提高,易堵現(xiàn)象明顯改觀,將送風(fēng)自動投入。
給粉機轉(zhuǎn)速控制原設(shè)計采用滑差電機控制,每臺給粉機配一臺滑差控制器,每層配一個操作器。因滑差控制器質(zhì)量低,性能差,控制效果很差,造成給粉機轉(zhuǎn)速波動大,加上給粉機下粉不均勻,使鍋爐燃燒調(diào)節(jié)效果不佳,汽壓波動較大,影響機組的安全穩(wěn)定運行。此次大修我們將20臺給粉機由滑差電機控制改為變頻控制。改造后,調(diào)速精度高,速度快,調(diào)速特性大大提高,并且每臺給粉機可根據(jù)不同情況單獨加偏置,以適應(yīng)不同給粉管對不同風(fēng)速的要求,加以適當(dāng)周界風(fēng)配比,使鍋爐燃燒工況大大改觀,汽壓調(diào)節(jié)響應(yīng)迅速,汽壓波動很小,為機組穩(wěn)定經(jīng)濟運行打下了良好的基礎(chǔ)。
原二次風(fēng)門執(zhí)行器為國產(chǎn)ZWK-1型氣動執(zhí)行器。采取分層控制,每層配一個Fisher640電/氣轉(zhuǎn)換器。由于氣動執(zhí)行器質(zhì)量欠佳,爐四角保溫效果差,造成氣缸密封圈因過熱損壞,氣缸漏氣嚴(yán)重,執(zhí)行器經(jīng)常拒動,以至輔助風(fēng)、周界風(fēng)、過然風(fēng)控制系統(tǒng)不能投入自動,或雖能投入但調(diào)節(jié)效果很差,影響機組的經(jīng)濟運行。此次大修,我們采用北京科建公司提供的進口氣動執(zhí)行器,將52臺風(fēng)門改為可單個調(diào)節(jié),并且所有信號、氣源管路重新用不銹鋼管配置,改造后,執(zhí)行器動作靈活可靠,可控性大大增強,自動調(diào)節(jié)效果有很大提高。由于風(fēng)煤比合適,鍋爐燃燒充分,使機組經(jīng)濟性能有進一步提高。
4.AGC功能的實現(xiàn)
AGC功能,簡言之,即是協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)直接接受電網(wǎng)調(diào)度中心控制計算機發(fā)出的負(fù)荷指令信號來調(diào)節(jié)發(fā)電機組的負(fù)荷,確保電網(wǎng)安全、經(jīng)濟運行。
機組協(xié)調(diào)控制系統(tǒng)由負(fù)荷管理中心(主畫面)和機爐控制系統(tǒng)兩部分組成。
4.1負(fù)荷管理中心包括負(fù)荷指令的形成、運行方式選擇和汽壓指令形成。
4.1.1負(fù)荷指令的形成:
負(fù)荷指令一般由運行人員給定,當(dāng)實現(xiàn)AGC時,由電網(wǎng)調(diào)度中心直接發(fā)出,如果參加一次調(diào)頻時,頻率偏差信號作為分量加入到負(fù)荷指令中去。
當(dāng)發(fā)生RB時,負(fù)荷指令由RB功能送出,根據(jù)不同的事故,發(fā)出不同的降負(fù)荷速度和指令。發(fā)出的負(fù)荷指令受到大小值的限制,使負(fù)荷指令在機組允許范圍之內(nèi),并通過負(fù)荷變化速率限制。定壓和滑壓(變壓)兩種運行方式速率是不同的,前者為5MW/min,后者為4MW/min。
負(fù)荷系統(tǒng)手動時,負(fù)荷變化速率不限制,在發(fā)生迫升時,通不過降負(fù)荷指令,但手動操作可以降。
當(dāng)發(fā)生迫升或迫降時,對zui終負(fù)荷指令進行增、減修正,以適應(yīng)燃燒系統(tǒng)狀態(tài)。
為了方便運行,在負(fù)荷自動時,負(fù)荷指令跟蹤實際負(fù)荷指令,在滑壓運行時,負(fù)荷指令轉(zhuǎn)換成滑壓的壓力設(shè)定值,此設(shè)定值運行人員可以通過偏置加以修正。
4.1.2運行方式選擇:
以主次來分,有爐跟蹤、機跟蹤兩種。
從汽壓參數(shù)來分,有定壓、滑壓兩種。
從上面兩種方式綜合和實用的角度分類,共有:
?。?)爐跟機定壓協(xié)調(diào)系統(tǒng)
?。?)爐跟機滑壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
(3)機跟爐滑壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
?。?)爐調(diào)定壓協(xié)調(diào)系統(tǒng)
(5)機調(diào)定壓系統(tǒng)
共五種方式,根據(jù)機組狀態(tài)運行人員,可自由選擇。
一般來講,多選擇(1)、(2)方式,機或爐不正常時可選(4)或(5)運行方式。
4.1.3汽壓指令的形式
定壓運行時,由運行人員設(shè)定?;瑝簳r,用負(fù)荷設(shè)定值間接設(shè)定,滑壓曲線按定-滑-定方式運行。
4.2機爐控制系統(tǒng)
4.2.1爐跟機協(xié)調(diào)系統(tǒng)
?。?)負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)
負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)為常規(guī)的系統(tǒng),功率偏差通過DEH調(diào)節(jié)汽機進汽量,從而達(dá)到調(diào)整發(fā)電機負(fù)荷的目的。
?。?)汽壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
燃燒調(diào)整汽壓。這里不是直接調(diào)整汽壓,而是采用了直接能量平衡法調(diào)整汽壓。
定滑壓運行方式區(qū)別僅在于汽壓定值為常數(shù)還是按一定規(guī)律變化。
4.2.2機跟爐協(xié)調(diào)系統(tǒng)
(1)汽壓調(diào)節(jié)系統(tǒng)
這里是用汽機調(diào)節(jié)門開度調(diào)節(jié)汽壓。由于此通道慣性小,調(diào)節(jié)品質(zhì)很好。
?。?)負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)
負(fù)荷調(diào)節(jié)系統(tǒng)仍用原熱量信號,而將設(shè)定值轉(zhuǎn)換成熱量信號設(shè)定值,能夠較快地調(diào)整機組負(fù)荷。由于冷凝器真空的變化等原因,會使負(fù)荷指令與熱量信號關(guān)系不是一成不變的,即僅靠上一措施不能保證負(fù)荷為設(shè)定值,為此,又串聯(lián)了負(fù)荷控制主回路。
5.性能評價
DEH改造后,實現(xiàn)了ATC方式開機,并做了閥門流量特性試驗,優(yōu)化了調(diào)門重疊度,這在國內(nèi)DEH改造中都是的。改造后的機組如期投入運行,各項技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到新機投產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)。DEH的轉(zhuǎn)速控制、負(fù)荷控制、OPC、AST等基本功能都很正常。DEH改造中解決了#1、機組長期存在的調(diào)門不嚴(yán)的重大隱患。提高了機組的安全性、可靠性。DEH改造后顯著減小了調(diào)門前后的壓降,汽機熱耗下降,同時為實現(xiàn)協(xié)調(diào)控制及AGC控制奠定了堅實的基礎(chǔ)。
CCS改造后,協(xié)調(diào)系統(tǒng)和優(yōu)化燃燒系統(tǒng)先后投入了正常運行,AGC投入成功。自動投入率由改造前的86.49%提高到目前的,自動調(diào)節(jié)特性大大優(yōu)于手動操作,減輕了運行人員的勞動強度,實現(xiàn)了減人增效。AGC功能的應(yīng)用,不但提高了機組快速適應(yīng)電網(wǎng)對負(fù)荷的調(diào)度,滿足*調(diào)度和調(diào)頻的要求,而且,機組的安全性和經(jīng)濟性大大提高。